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數(shù)控機床加工 精(jīng)度異常的原因(yīn)及解決方法
造成加工精(jīng)度異常故障的(de)原因隐蔽性強(qiang),診斷難度比較(jiào)大。筆者根據多(duo)年實踐經驗,歸(gui)納出五個主要(yào)原因:機床進給(gei)單位被改動或(huo)變化;機床各個(gè)軸的零點偏置(zhi)異常;軸向的反(fan)向間隙異常;電(diàn)機運行狀态異(yi)常,即電氣及控(kong)制部分異常;機(ji)械故障,如絲杠(gang),軸承,軸聯器等(deng)部件。另外加工(gōng)程序的編制,刀(dāo)具的選擇及人(rén)爲因素,也可能(néng)導緻加工精度(du)異常。金屬加工(gōng)微信,内容不錯(cuò),值得關注。
二、數(shu)控機床故障診(zhěn)斷原則
1.先外部(bu)後内部數控機(jī)床是集機械,液(ye)壓,電氣爲一體(ti)的機床,故其故(gù)障的發生也會(hui)由這三者綜合(hé)反映出來。維修(xiu)人員應先由外(wai)向内逐一進行(háng)排查,盡量避免(miǎn)随意地啓封,拆(chāi)卸,否則會擴大(da)故障,使機床喪(sang)失精度,降低性(xìng)能。
2.先機械後電(dian)氣一般來說,機(jī)械故障較易發(fa)覺,而數控系統(tong)故障的診斷則(ze)難度較大些。在(zai)故障檢修之前(qian),首先注意排除(chú)機械性的故障(zhang),往往可達到事(shi)半功倍的效果(guo)。
而(er)對破壞性故障(zhang),必須先排除危(wei)險後,方可通電(diàn)。
4.先簡單後複雜(za)當出現多種故(gù)障互相交織掩(yǎn)蓋,一時無從下(xia)手時,應先解決(jué)容易的問題,後(hou)解決難度較大(dà)的問題。往往簡(jian)單問題解決後(hòu),難度大的問題(tí)也可能變得容(rong)易。
三、數控機床(chuang)故障診斷方法(fa)
1.直觀法(望聞問(wèn)切)問-機床的故(gù)障現象,加工狀(zhuang)況等;看-CRT報警信(xìn)息,報警指示燈(dēng),電容器等元件(jiàn)變形煙熏燒焦(jiao),保護器脫扣等(děng);聽-異常聲響;聞(wen)-電氣元件焦糊(hu)味及其它異味(wèi);摸-發熱,振動,接(jie)觸不良等。金屬(shu)加工微信,内容(rong)不錯,值得關注(zhu)。
2.參數檢查法參(can)數通常是存放(fàng)在RAM中,有時電池(chí)電壓不足,系統(tong)長期不通電或(huò)外部幹擾都會(huì)使參數丢失或(huò)混亂,應根據故(gu)障特征,檢查和(he)校對有關參數(shù)。
3.隔離法一些故(gù)障,難以區分是(shì)數控部分,還是(shi)伺服系統或機(jī)械部分造成的(de),常采用隔離法(fa)。
5.功能(néng)程序測試法将(jiang)G,M,S,T,功能的全部指(zhi)令編寫一些小(xiao)程序,在診斷故(gù)障時運行這些(xie)程序,即可判斷(duan)功能的缺失。
四(sì)、加工精度異常(chang)故障診斷和處(chù)理實例
1.機械故(gu)障導緻加工精(jing)度異常故障現(xiàn)象:一台SV-1000立式加(jiā)工中心,采用Frank系(xì)統。在加工連杆(gǎn)模具過程中,忽(hu)然發現Z軸進給(gěi)異常,造成至少(shǎo)1mm的切削誤差量(liàng)(Z方向過切)。
故障(zhang)診斷:調查中了(le)解到,故障是忽(hū)然發生的。機床(chuáng)在點動,在手動(dong)輸入數據方式(shì)操作下各個軸(zhou)運行正常,且回(huí)參考點正常,無(wú)任何報警提示(shì),電氣控制部分(fèn)硬故障的可能(néng)性排除。應主要(yao)對以下幾個方(fāng)面逐一進行檢(jiǎn)查。金屬加工微(wei)信,内容不錯,值(zhi)得關注。
檢查機(ji)床精度異常時(shi)正在運行的加(jia)工程序段,特别(bie)是刀具長度補(bu)償,加工坐标系(xi)(G54-G59)的校對和計算(suàn)。
在點動方式下(xia),反複運動Z軸,經(jīng)過視,觸,聽,對其(qí)運動狀态診斷(duàn),發現Z向運動噪(zào)音異常,特别是(shi)快速點動,噪音(yīn)更加明顯。由此(cǐ)判斷,機械方面(miàn)可能存在隐患(huan)。
檢查機床Z軸精(jīng)度。用手搖脈沖(chòng)發生器移動Z軸(zhóu),(将其倍率定爲(wei)1×100的擋位,即每變(bian)化一步,電機進(jin)給0.1mm),配合百分表(biao)觀察Z軸的運動(dòng)情況。在單向運(yùn)動保持正常後(hou)作爲起始點的(de)正向運動,脈沖(chòng)器每變化一步(bu),機床Z軸運動的(de)實際距離d=d1=d2=d3=…=0.1mm,說明(míng)電機運行良好(hǎo),定位精度也良(liang)好。而返回機床(chuang)實際運動位移(yí)的變化上,可以(yi)分爲四個階段(duan):(1)機床運動距離(lí)d1>d=0.1mm(斜率大于1);(2)表現(xian)出爲d1=0.1mm>d2>d3(斜率小于(yu)1);(3)機床機構實際(jì)沒移動,表現出(chu)标準的反向間(jiān)隙;(4)機床運動距(jù)離與脈沖器經(jing)定數值相等(斜(xie)率等于1),恢複到(dao)機床的正常運(yun)動。無論怎樣對(dui)反向間隙進行(háng)補償,其表現出(chū)的特征是:除了(le)(3)階段補償外,其(qí)他各段變化依(yī)然存在,特别是(shì)(1)階段嚴重影響(xiǎng)到機床的加工(gōng)精度。補償中發(fā)現,間隙補償越(yuè)大,(1)階段移動的(de)距離也越大。金(jin)屬加工微信,内(nèi)容不錯,值得關(guān)注。
分析上述檢(jian)查認爲存在幾(ji)點可能原因:一(yī)是電機有異常(chang),二是機械方面(mian)有故障,三是絲(sī)杠存在間隙。爲(wèi)了進一步診斷(duan)故障,将電機和(hé)絲杠完全脫開(kai),分别對電機和(he)機械部分進行(hang)檢查。檢查結果(guǒ)是電機運行正(zhèng)常;在對機械部(bu)分診斷中發現(xiàn),用手盤動絲杠(gàng)時,返回運動初(chu)始有很大的空(kōng)缺感。而正常情(qíng)況下,應該能感(gǎn)覺到軸承有序(xu)而平滑的移動(dòng)。
2.控制(zhi)邏輯不妥導緻(zhi)加工精度異常(cháng)
故障現象:一台(tai)上海機床廠家(jia)生産的加工中(zhōng)心,系統是Frank.加工(gōng)過程中,發現該(gai)機床X軸精度異(yi)常,精度誤差小(xiao)爲0.008mm,大爲1.2mm.故障診(zhěn)斷:檢查中,機床(chuang)已經按照要求(qiu)設置了G54工件坐(zuò)标系。在手動輸(shū)入數據方式操(cao)作下,以G54坐标系(xi)運行一段程序(xu)即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機床運行(háng)結束後顯示器(qì)上顯示的機械(xiè)坐标值爲(X軸)“-1025.243”,記(ji)錄下該數值。然(ran)後在手動方式(shì)下,将機床點動(dong)到其他任意位(wèi)置,再次在手動(dòng)輸入數據方式(shì)操作下運行剛(gāng)才的程序段,待(dai)機床停止後,發(fa)現此時機床坐(zuò)标數值顯示爲(wèi)“-1024.891”,同上一次執行(háng)後的數值比較(jiao)相差了0.352mm.按照同(tóng)樣的方法,将X軸(zhou)點動移動到不(bú)同的位置,反複(fu)執行該程序段(duan),而顯示器上顯(xiǎn)示的數值都有(you)所不同(不穩定(ding))。金屬加工微信(xin),内容不錯,值得(dé)關注。用百分表(biǎo)對X軸進行仔細(xi)檢查,發現機械(xie)位置實際誤差(cha)同數字顯示出(chu)來的誤差基本(ben)一緻,從而認爲(wei)故障原因爲X軸(zhou)重複定位誤差(cha)過大。對X軸的反(fǎn)向間隙及定位(wei)精度進行檢查(cha),重新補償其誤(wu)差值,結果起不(bu)到任何作用。因(yin)此懷疑光栅尺(chi)及系統參數等(deng)有問題。但爲什(shí)麽産生如此大(da)的誤差,卻又未(wèi)出現相應的報(bào)警信息進一步(bù)檢查發現,此軸(zhou)爲垂直方向的(de)軸,當X軸松開時(shí)主軸箱向下掉(diào),造成了誤差。
故(gu)障處理:對機床(chuáng)的PLC邏輯控制程(cheng)序做了修改,即(ji)在X軸松開時,先(xiān)把X軸使能加載(zai),再把X軸松開;而(ér)在X軸夾緊時,先(xiān)把X軸夾緊後,再(zài)把使能去掉。調(diào)整後機床故障(zhàng)得以解決。
故障現象:一台(tái)杭州産的立式(shi)數控銑床,配備(bèi)北京KND-10M系統。在點(diǎn)動或加工過程(cheng)中,發現Z軸異常(chang)。
故障處(chù)理:隻要将電機(ji)重裝,對準角度(dù),測量好距離(電(dian)機與Z軸的軸承(cheng)),皮帶兩邊(長度(du))要均勻。這樣,Z軸(zhou)上下移動不均(jun1)勻且有噪聲及(ji)抖動現象就消(xiāo)除了,Z軸加工恢(huī)複正常。
4.系統參(cān)數未優化,電機(jī)運行異常
故(gù)障現象:一台杭(háng)州産的立式數(shù)控銑床,配備北(bei)京KND-10M系統。在加工(gōng)過程中,發現X軸(zhou)精度異常。
故障(zhang)處理:利用KND-10M系統(tǒng)的參數功能,對(dui)電機進行調試(shì)。首先對存在的(de)間隙進行補償(cháng),再調整伺服系(xì)統參數及脈沖(chong)抑制功能參數(shu),X軸電機的抖動(dong)消除,機床加工(gōng)精度恢複正常(cháng)。
通過對數控機(ji)床加工精度異(yì)常故障診斷和(hé)處理方法的探(tan)讨,把實習生産(chǎn)中所遇到的實(shí)際問題及解決(jué)方法加以歸納(nà),充實了教學内(nèi)容并滲透到生(shēng)産實踐中,不但(dan)讓學生掌握了(le)解決問題的方(fang)法,更重要的是(shi)培養了學生實(shi)際操作能力,運(yùn)用知識分析和(hé)解決問題的能(néng)力,達到技工學(xue)校教育教學的(de)目标,使學生成(chéng)爲适應市場需(xu)求的實用型人(ren)才。
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